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天津厂半自动靠模卷簧生产线技改攻关告成

发布时间: 2007-08-17 来源: 浏览次数:
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日前,天津厂组织项目鉴定会,对弹簧车间“半自动靠模卷簧线改造”技术攻关项目进行鉴定,认定该项目彻底解决了卷簧生产中长期存在的技术缺陷,降低了产品制造成本,保障了产品质量,延长了产品的使用寿命,提高了工作效率,在整个生产线上全面推行后,将会取得显著的经济效益。

天津厂弹簧生产线的半自动靠模卷簧线,长期以来存在着“尖长”、“掉咬”等问题,一些弹簧卷制后因尺寸不达标还需要磨尖或进行返修。虽然过去曾进行多次技术改进,但效果不佳。在今年工厂开展的技术创新活动中,由四位工程师、工艺师、设备员和后勤工段段长组成了项目技改攻关组,他们打破了墨守成规的思维定势,本着干实事、见实效的开拓精神,选择了存在问题和改造难度最大的4号卷簧生产线作为主攻目标,充分发挥集体的智慧,制定了技改方案。在攻关过程中,他们改变了过去从某个单一角度实施技术改造的做法,从设备传动、工装、咬料的位置、着力的方式等诸多因素进行了综合改进,借鉴德国进口卷簧机结构形式,即从主轴、拉杆、齿轮、齿条等机械传动系统考虑,改变咬料块的着力点位置和角度,消除掉咬现象;在咬的前端部加挡料筋,以避免“尖长”缺陷的产生。

经过安装调试,效果十分理想,一是杜绝了卷制过程中“尖长”缺陷的产生,减少了“尖长”磨削、“尖锥”修整等工序,缩短了弹簧加工周期,每个弹簧可节约工时15秒,以每月生产3000辆份转K2内圆弹簧为例,可节约工时250小时;如果推广到所有提速货车转向架弹簧生产线,可节约700小时;二是节约了费用,降低了成本。由于减少工序,每月可节约砂轮等材料消耗、动能消耗等近万元。由于不再需要每月补充12件制“咬”工装,每年可节约工装制造费用2万余元。

(李军  殷秀玲/李浩 摄)

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