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工人日报:学习创新 技能报国 为中国梦提速——中国北车长客股份“第一代高铁工人”群英图

来源: 2014-05-27

中国北车长春轨道客车股份有限公司,是目前全球规模最大、产品品种最丰富、产品质量世界一流的高速动车制造厂家。为什么这个栉风沐雨六十载的老国企,引进技术不过短短数年,就能用强大的自主创新能力,昂首傲对世界?因为,这里遍地英雄,这里众星争辉。

走进长客股份,记者最突出的感受就是,这里的职工几乎个个都出彩,人人有故事。他们敢担当、勤学习、争创新、重实干、求精细、勇超越,用每个个体的顽强拼搏与无私奉献,共同浇铸出了以“学习创新、技能报国,为中国梦提速”为主要内核的中国第一代高铁工人精神,为践行社会主义核心价值观增添了生动注脚。

管中窥豹,可见一斑。今天,本报将通过一组人物素描,为读者展开一幅星光璀璨的长客股份“群英图”。

 

  “技术淘宝”李学忠

 

李学忠:1956年生,长客股份高速动车组制造中心铝车体二车间高级技师,全国技术能手、全国五一劳动奖章获得者,北车“金蓝领”,公司首席操作师。

 

已有34年工龄的李学忠,人称“生产百度”、“技术淘宝”。

“百度”李学忠,是工友眼里最强大的“技术搜索引擎”——问起铝车体组装工艺的各种尺寸参数,调修过程中的各种窍门技巧,他都能对答如流。因为找“百度”李师傅求助者众,他的电话还真难打通,听到他络绎不绝对电话那头说出一连串技术术语,前来现场求教的工友们,常心领神会,相视一笑:“网络正忙,请稍等”。

“淘宝”李学忠,是大家心中首选的“攻关点子旺铺”——几年来,他以“李学忠国家级技能大师工作室”为平台,开展攻关近700项,节约生产成本600万元以上,并保证了产品质量。工作中遇到急难险重问题,找“淘宝”李师傅问计,他肯定有求必应,不负重望。

就说高速动车组总组成车体的车顶组对难题吧,要保证车顶和侧墙插接吻合零误差,必须4人内外同时操作,费时费力,还存在安全隐患。有没有什么好办法呢?今年初,操作工找到了李学忠。李师傅带领首席操作师工作站成员立即展开立项攻关,仅用2个多月时间,就成功设计制作出车顶串动装置。原来4个人用10分钟才能完成一个车厢的车顶组对,而采用李师傅的这个发明后,1个人用2分钟就能搞定。

技能高超、古道热心的李学忠,还无私传艺,甘当人梯,先后传帮带青年职工千余人次,被大家亲切地称为“工人教授”,成为公司年轻人崇拜的偶像。该车间铆工班,就曾以铝型材为基材,应用铆工绝活儿,将其头像制成艺术品,名曰《时代风采》,以表敬仰之情。

 

 

“蒙皮大王”王震

 

王震:1969年生,长客股份冲压件分公司二车间机车车辆铆工,全国知识型职工先进个人,吉林省十佳能工巧匠,中国北车金蓝领,公司首席操作师。

 

王震有一手使用震锤设备的绝活,人送绰号“震锤王”,公司各种异形件加工,包括为流线型高铁车头“蒙皮”的重任,就落在他肩上。

普通列车蒙皮,所用材质为碳钢,而高铁车头采用防锈铝,硬度低,锤打成形过程中,极易产生裂纹,致使整块材板报废。加之高铁车头流线型部位多,每个角度的细微变化都要贴合车头骨架,这都为车头蒙皮塑型增加了很大难度。

“生产高铁车头之初,平均每五块板材中就有一块报废,半天时间只能完成一块蒙皮”,王震日思夜想,发明出一种新加工方法,不仅解决了裂纹问题,而且将蒙皮时间缩短到了每块1.5小时,该制造方法已申请国家专利。

CRH5型车车头,原由126块小蒙皮组成,导致连接处过多,影响质量和美观。王震还建议设计师拼合蒙皮块,虽然这会令他操作更困难,但他通过反复优化工艺,硬是把蒙皮数量降到了70多块。

“流线型车头预成型工艺”、“流线型车头蒙皮五步操作法”……迄今为止,王震创新操作法12个,发明模具上百个,包括城轨车在内,累计完成各类车头蒙皮开发300多个,成为大名鼎鼎的“蒙皮王”。

不只车头,公司遇有异型材生产难题,多需王震出马破解。加工时速 380 公里 动车组车门型材时,材质经拉弯机加工后,有回弹现象,调修矫正一根型材就得耗时90分钟,工艺员急求王震施援。王震废寝忘食攻关10天,迅速摸索出“车门型材调修六步法”,将调修时间减至20分钟/根,保证了生产进度。

 

 

“功夫熊猫”何岩    

 

   何岩:1979年生,长客股份转向架制造中心焊接一车间电焊工,中央企业杰出青年岗位能手,中国北车拔尖人才,公司十大杰出青年、特等劳模。

 

    论外型,何岩体态较胖,干焊接存在劣势;论志向,他报考技校第一志愿是机加,阴差阳错才学了铆焊。不过,他现在却成了焊接领域声名遐迩的“功夫熊猫”。

“一旦做出了选择,就不允许自己瞎混”,1998年入厂后,何岩把全部心思都用在了提高技能上。上班时,他专心跟着师傅学,下班后,他抱着焊枪自己练,由于“胖”,他不得不经常跪在地上,进行超负荷强化训练,双腿麻得站不起来。十年磨一剑,2008年起,何岩开始在各级技能大赛上摘金夺银,成为业内功夫高手。

CRH5型动车组转向架构架接地座异种钢焊接中,因不锈钢和碳钢的熔化温度、导热性、线膨胀系数不同,焊缝根部极难熔合,外国专家也拿不出解决方案。何岩与焊接工程师反复研究,选择高镍合金焊条,控制熔合比以调整焊缝成分和组织,凭借极强悟性和高超手法,圆满解决了焊缝根部的熔合问题,得到外国专家一致认可,该方法现已在异种钢焊接中广泛应用。

2012年,焊件T型接头焊毕后,探伤检测经常发现毛细裂纹缺陷,何岩全力攻关,创造出一套接头焊接和修磨的新方法,能一气呵成实现焊接成型,减少补焊次数,经车间推广后,一举解决了该制约生产的瓶颈问题。

     截止目前,何岩共总结出“倾斜固定45°管全位置焊接”、“管板对接仰位置焊接”等10余项焊接操作法,并培训青工400余名。如今,他仍日复一日地努力钻研新技术,新工艺,他说:“如果还有明天,那今天永远都是起跑线!”

               

 

“检修骁将”刘陆

 

   刘陆:1986年生,长客股份动车组检修中心车辆装调工,吉林省首席技师,中国北车技术能手,公司特等劳模、十大杰出青年。

 

高速列车经过长时间运行,会出现料件老化及潜在故障,需返厂检修。今年29岁的刘陆,就负责对返修车辆进行出厂前的调试,这远比调试新车更为高难。

2012年,CRH5型动车组检修调试工作刚刚起步,因无成熟先例可参照,如何通过分析MPU数据,提早发现车辆隐性故障并及时解决,成为一道难题。“MPU记录的多是车辆运行状态,面对每组车上万条记录,要从中准确挑出故障并成功排除,是对耐性与技能的极大考验”,刘陆主动请缨,跨越英、意两种外语障碍,终于摸索出一套方法,使一列车的MPU数据排查处理工作,从耗时7天缩短到13天。

在北京检修基地的CRH5039车,主断路器闭合运行一段时间后常自动断开,引发故障的原因可达上千种,现场无人可解,向公司寻求技术援助。刘陆临危受命,从长春赶至北京,仅用两个小时,就指出了故障所在,但售后专家并不认同这一观点,刘陆力排众议,坚持己见,果然一举消除故障,现场不禁爆发出雷鸣般的掌声。

 2014年,一列车在检修完毕试运行期间,无法正常稳定行驶,各路人马查了3天,毫无进展。刘陆领命出征,登车不到4小时,就发现受电弓上一根导流线的安装角度不对,导致受电弓升起高度不足,不能稳定接触电网,经过重新安装,列车重又风驰电掣。

 屡屡在紧急关头冲锋陷阵,以高超技艺克敌制胜,刘陆年均处理疑难故障能达上百条,为保障动车组安全稳定运行立下了赫赫战功。

 

 

“设计之星”孔风

 

孔风:1978年生,长客股份技术中心铁路客车开发部副部长,吉林省青年岗位能手,中国北车专家,北车集团科技成果特等奖获得者。

 

研发设计,是高速动车组的源头工序,36岁的孔风,就是该领域的一颗明星。填补世界空白的CRH380B型高寒动车组、京沪线主力CRH380BL型动车组这些闪耀着自主创新光辉的高速列车,无不凝聚着孔风的智慧结晶。

CRH380B型高寒动车组为例,这是世界上唯一能以时速 350 公里 在-40度到+40度环境中运营的高速列车,没有技术可引进,没有经验可借鉴,作为该车设计经理,孔风经常裹着厚厚的军大衣,带队在冰天雪地中整夜进行各种试验。

如何隔离大量冰雪卷入设备舱?孔风苦思冥想,用鼓风机将羊毛、羽绒吹入车体,以此模拟计算冰雪卷入的运动路径,设计出迷宫式结构的过滤网和防护网。暖湿气流交汇产生的冷凝水,曾让举世闻名的“欧洲之星”在英吉利海底隧道瘫痪3天,如何避免重蹈覆辙?孔风带领团队根据空气动力学原理,在设计源头“疏、防”双管齐下,成功跳出了“冷凝水陷阱”。无数项自主设计,让CRH380B型高寒动车组在投运首年,即完胜58场暴风雪考验,在 2013 12 31 开通的哈沪高铁线上,其更是一日飞出了3项世界纪录。

成为管理者之后,孔风时常带领麾下设计师展开“头脑风暴”,提高设计效率、节约设计资源、提升设计质量,并积极推动高速动车组零部件的国产化进程,在车钩、挡风玻璃等部位,打破了国外企业的独家垄断。他还主动把多年累积的经验,无私分享给更年轻的设计师们,使他们大多迅速成长为技术骨干,其徒王雷,现已成为公司特级劳模。

 

 

“电气大师”王铁胜

 

王铁胜:1980年生,长客股份铁路客车开发部电器开发室副主任,CRH5型车电器主管、源头质量管理负责人,公司劳模。

 

遍布高速列车全身的电路,仿佛人体之“神经”。王铁胜的工作,就是保证这张神经网络设计合理、布局科学,保证整车电气系统高效运转、不出差池。

普通列车只有300多根电气配线,高速列车却有3