精益管理重细节

——记总装深四线精益生产线

来源: 2011-08-15
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总装车间深圳四号线是去年年底开工的一条精益生产线。车间项目参与者从硬装到调试人数达200多人。深四线生产线从车架、底板的模块化安装到161车体组成到171检查台位到最后的调试总共经过16道工序。该地铁列车项目截止至今已完成第10列车的预装。调试完成7列,预计到2013年交付完成所有列车。

总装车间深四线以其勤于思考、善于思考的创新理念和注重细节的“改善”精神,将192台位提升为公司“先锋先行”三大工程精益工程中的示范工位。

通过推行精益生产,深四线在生产优化,节拍优化的道路上进行了认真调研与改进实施。一是,因地制宜,在“省时”上下功夫。深四线的生产流程中从171台位操作完成到172台位铺地板布再到182台位给列车贴玻璃。原本需要耗费144小时。铺地板布和贴玻璃两个过程分别需要72小时的固化时间,从时间成本上来说,存在巨大的浪费,车间管理人员发现如果统筹172和181两个台位,把181台位分出181-1台位,与172的固化同时进行。这样,大大减少了作业员工的等待时间,提高了生产效率。经过车间工艺和生产组织多次协调,通过技术部同意,深四线对原有的工艺流程进行了改进。通过改进,在无异常的情况下,从过去的2-3天产一辆车,到现在的日产一辆车的生产节拍。台位的细化也使原本需要加班到晚上9:00的车间员工也基本不用再加班。二是,优化台位间交接,在“纠错”上下功夫。通过借鉴物料交接的模式,消除了以往上游台位出现问题不被发现,传到下游而引起的无效作业。通过与质量部沟通,实施上下台位交接后,有效减少了上下台位的误差错误。三是,注重细节,在“小事”上下功夫。在深四线生产线上,以往列车下线之前坐椅上的保护膜就已经被揭开,员工进行作业时不经意就会在座椅上留下污渍和刮痕。车间管理人员注意到了这个小问题,对作业人员提出要求,同时采取相应措施,更好的对座椅面板进行了防护。座椅面板的防护工作做到位后,客户的满意度反馈,比过去进一步提升。

从去年开工以来,深四线生产线从工艺改进、节约降耗等多个方面实行了精益管理,他们在细节中发现问题,分析问题,解决问题,真正将精益理念变为工位实践行为,为公司重大项目实施树立了一个标杆。

点评:总装车间深四精益生产线的员工,他们深知“细节决定成败”的道理,善于发现问题,在改善中加以解决,从而有效杜绝了浪费,提高了效率,保证了重大项目的产品品质。精益是一个过程,重在实践行为,深四精益生产线从“细节”着手,不断改善,取得实效,这正是当前精益建线所要倡导和发扬的的精神。